首鋼質監總站千方百計創造把關(guān)效益 (2006-05-15)
發布(bù)時間:2007-12-04
作者:
來源:柳翠雲
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從(cóng)自身(shēn)工作職責出發,處處算細賬(zhàng)、算小賬,實施精細化管理,提升了(le)質監總站執法和服務兩大(dà)職能,把關效益明(míng)顯。 抓核心業務,強化職能管理。首鋼質監總(zǒng)站在進場原燃(rán)料質量把關方麵,完善了涉外檢驗崗位(wèi)監(jiān)控網絡,建立了質監總站、物資供應公(gōng)司和供戶(hù)三方共同取、製、化操作互(hù)相監督的機(jī)製並公示(shì)檢驗結果,確保(bǎo)檢驗數據的公開(kāi)和公正。同時,積極做好出口、拳頭產品、重點工程產品的質量檢驗工作,針對品種開發、打產過(guò)程中出現的產品質量問題,做好前後檢驗工(gōng)序的協調溝通,對不合格(gé)產品及(jí)時進(jìn)行複驗(yàn)、判定(dìng),減少檢驗(yàn)周期(qī)。為(wéi)確保精礦(kuàng)粉水分測定數據(jù)準確,管理科采取由原來(lái)大樣縮分確定水分試(shì)樣(yàng)改為份樣稱量後直接測定,用高精度(dù)電子天平(píng)替代傳統架盤(pán)天平,使測定結果更真實、準確。經測算,此建議實施後,精礦粉水分可提高0.255%,2006年公司采購地方精礦粉計劃30萬噸,僅此一項可降低采購成本49.7250萬元。
精(jīng)打細算,錙銖必較成為職工的自覺行動。原料檢(jiǎn)查站需要取樣用鐵桶50個,外委費用得15000元,總站生產設備科維(wéi)修班職工自己動手製做精確算出用1.2m×2.5m的鐵板可做2個鐵桶,可節約8000元。針對年(nián)消耗費用約50萬元的兩(liǎng)台75kw布袋式除塵器,原料站想方設法(fǎ)算(suàn)細賬,提出與煉鐵廠二燒作業區(qū)電除塵係統連接,滿足燒取分站製樣除塵需(xū)要風量,每年可節(jiē)省電費、節約布袋、節省潤(rùn)滑油及(jí)維護(hù)費約50萬元。煉鋼檢查站對今年24000元的輔材費用進行了細化分解,對電話費費用明確落(luò)實到每台話機,對質保書、台帳記錄的印刷、使用做到有計劃,堅決避免浪費。同時(shí)積極配合(hé)生產廠生產挽救廢(fèi)次品發生,僅一二月份就堵住(zhù)大宗廢品13次652噸,配合生產廠完(wán)成新產品易切鋼、齒輪鋼、加標圓鋼、日標鋼等開發工作。型材檢查站精棒實驗室崗位職工提出並實施了將金相(xiàng)試樣預磨機用砂紙(zhǐ)裁(cái)剪下的邊角料,統(tǒng)一集中收集,交給試樣加工崗位用於試樣加工打磨,大大(dà)節約了砂紙用量?截至目前共節約砂紙1200餘張?節省(shěng)材料費用1200元。1-3月份總站挽救、分選(xuǎn)有缺陷的產品共9831.73噸,為公司創造質量效益491.59萬元。