2010年,在江苏(sū)省质监局的总(zǒng)体(tǐ)部署下,在(zài)前期工作的基础上,徐州(zhōu)市质监局将工作重心向技术服(fú)务延伸(shēn)。围绕节能减排在钢铁试点(diǎn)行业尝试开展了计量器具配备、能效(xiào)对标(biāo)及高耗能(néng)设备能效测试服务等技术服务工作,把(bǎ)技术服务的三记重拳打在钢铁(tiě)企业,以优化计量(liàng)器具配备(bèi)、优化节能管理(lǐ)、优(yōu)化设备(bèi)能效的“三优化”措施帮助企(qǐ)业节能降耗,给企业在节能(néng)方面提(tí)出了很(hěn)多中肯、可行的建议,实现了技(jì)术节能的新突破。
一、帮助企业优化能(néng)源计量器具的配备,使企业能源计量器具配备管理(lǐ)朝科学化、精细化迈进
GB17167-2006《用能(néng)单位能源计量器具配备和管理通则》是用能(néng)单位进行能源计量器具配(pèi)备和管理的基(jī)本依据,但因为存在地区差距、行业差别及工艺差距,不可能提出具(jù)体要求,而具体到每个企业每台计量器具(jù)的使用,则有(yǒu)着(zhe)更(gèng)复杂、更高层次的要求。我(wǒ)们组织(zhī)能源计(jì)量技术服务人员,对14家钢铁企(qǐ)业(yè)开展了逐一帮扶行动。采取听取企业汇报(bào)加现(xiàn)场查看的方式,充分利用计量技术人员(yuán)在(zài)能源计量器具方面的专业知识,同时参照(zhào)GB/T21368-2008《钢铁企业能源计量器具和管理要求》的有关规定,尽量使企业(yè)能源计量器具的配备科学化(huà)。一是能源(yuán)计量器具的选型问题。例如,流量(liàng)计有差压式、涡街式、孔板式及超声(shēng)波等多(duō)种,在对水(shuǐ)、煤气等不同介质计量时到底(dǐ)选用哪种较合适,企(qǐ)业搞不清楚,有的企(qǐ)业(yè)安装了计量器具但使用中(zhōng)不合适。例如,圣戈班管道有限公司煤气计量原来(lái)使(shǐ)用孔板式流量计,磨损快、维修率高,检查中我们建议更(gèng)换为超声波(bō)流量计,计量数据准确性得到提高,维修率大大降低(dī)。二是(shì)能源(yuán)计量器具的精确度等级如何选择。GB17167-2006对能(néng)源计量器具的准确度等级作了限定,市场上出售的很多计量(liàng)器具都能满足等级要求,该选用哪个准确度等级,企业把握不准,往(wǎng)往花冤枉钱。例如,我们在博(bó)瑞特钢有限责任公司生产车间发现其加(jiā)装的电能表都是0.1级的数字表,每台花费(fèi)都在1万(wàn)元以上,其实对于企业内部的主要次级用(yòng)能单位,加(jiā)装2.0级的机械表(biǎo)就能满足需要(yào),价格也只需2000元左右。三是该不该(gāi)配计量器具(jù)企业不(bú)太清楚,其实就是对GB17167-2006的了解不够深入。例如,有(yǒu)些钢铁企业对高炉煤气计量没(méi)有认识,认为煤气自产自用不需要计量,后经我们向其(qí)讲解国家标准要求及煤气计量的重要性,并(bìng)提供了选型、检定、安装一(yī)条龙服务。在我们的指(zhǐ)导下,多数企(qǐ)业(yè)态度积(jī)极、认真筹(chóu)办,部分安装使用后(hòu),效果很好,能有效(xiào)将高炉煤气(qì)的产出与使用量纳入能耗的考核范围(wéi),可准确(què)掌握高炉参数,为余能回收能效对标打(dǎ)下了基础。我们用了一个多月时间进行走访式技术(shù)服(fú)务(wù),为企业解决能源计(jì)量器具配备、检定等方面的(de)问题20余个,使14家试点企业的能源计量(liàng)器具配备朝科学化迈出了坚实的一步。
二、组(zǔ)织14家钢铁试点企业进行能效对标工作
我市14家钢铁试点企业中小(xiǎo)型钢铁企(qǐ)业占多(duō)数,工艺(yì)水平相对落后,单位产品单耗相对较高,开展能效对标就是要让企业“比、学、赶、帮、超(chāo)”,找出与先进水平的差距,学习别人长处(chù),采用先进的生产工艺及管理改变能耗水平落(luò)后的(de)局面。为了尽快让大家进入工作角色,我们组织了钢(gāng)铁行业能效对标培训,邀请(qǐng)相关专业人(rén)士进行授课(kè),专家从对标的含义(yì)、类(lèi)型、实施步(bù)骤条件及钢铁行业指标(biāo)体系的建立等方面(miàn)对能效对标进行了详细全面的讲解,全部企(qǐ)业均(jun1)派(pài)人参加了培训。我们又成立了能效对标领导(dǎo)小组,对企业对标工作进行指导。在能效对标领导小组的指(zhǐ)导下,企业(yè)纷(fēn)纷建立起能效对标领导机构和制度,确(què)定标杆值体系,开展(zhǎn)对标工作。14家钢铁试点企业(yè)共(gòng)有焦化、烧结、炼铁及轧钢(gāng)等生(shēng)产工序(xù)30个,其中开展能效对标的工序有29个(gè),开展余能回(huí)收对标1个。在对标工作进程中,能效对标(biāo)领导小组成(chéng)员深入(rù)企业(yè)生产车(chē)间查看企业设备运(yùn)行情况及(jí)能耗、温度(dù)压力等数据计(jì)量情况,帮助企业现场(chǎng)分析(xī)设备生产能耗计量数据,查找(zhǎo)不足,提出改进建议。企业通过与先进单位量值的比较,明白了自身的不足,确定了今后改进的方向,对标工作结束后,能效对标领(lǐng)导小组对企业对标工作进行了评价,提出了中(zhōng)肯的改进建议,形成了系统(tǒng)的评价结论,为企业自我完善提供了科学依据,目前许多建议已经被企业采用,产生了良(liáng)好的节能效果。通过能效对标工作(zuò),企业的节能意识得到增强(qiáng),管理(lǐ)水平上了台阶,找到(dào)了一(yī)个自我提升的有效方法,获得了长远的(de)节能管理效益(yì)。这项工作也同时受到了我市节能主管部门的高度(dù)评价。
三、进行高耗能设备能效测(cè)试的试点(diǎn)工作,探索(suǒ)为企业高耗能设备节能技改的途径
能效测试是(shì)采用测试仪器对高耗能设备现场检测,根据测试数据并(bìng)依据(jù)国(guó)家或行业有关能效标准来判定耗能设备能效水平的活(huó)动,我们(men)进行的能效测试(shì)是(shì)针对企业的水泵、空压(yā)机、风机及供配电系统等占(zhàn)比企业电耗较大的设备,依据的国(guó)家标准有GB/T12497-2006《三项异步(bù)电动机经济运行》、GB/T16666-1996《泵机组液体输送(sòng)系统节能监(jiān)测方法》、GB/T115913-2009《风机(jī)机(jī)组与管网系统节能(néng)监测方法》等(děng)。我们(men)首先筹建了测试队伍,准备测试设备。从市计量所(suǒ)抽调电学和流量方面的高工作为技术负责人,另外从矿务集团、东方测试技术研(yán)究所等单位邀请能效测试专家(jiā)和技术人员,现场指导和配合(hé)我们的(de)工作。为让能效测(cè)试效果(guǒ)明(míng)显、数据准(zhǔn)确,我们投资10余万元,购买和(hé)外借了能效测试需要的超声波流量计(BST100)、通风机(jī)综合(hé)测试仪(TF-3)、数字风速仪(QDF-6)、电能综合(hé)测试仪(HSDZC)、温度传感器,噪声测试仪等仪器设(shè)备,以确保测试(shì)工作的顺利开展。我们共尝试对5家钢铁企业进行了现场测试。共测试设备20台、水泵9台、各类风机11台,经过数(shù)据(jù)判定发(fā)现,5台风机能(néng)效不达标,不合格项全部为风机电能利用率;有一台水泵的功率因数较低,只有0.77,没有达到GB/T12497-2006提出的“应根据电动机的(de)容量大小(xiǎo)与运行方式合理实施功率因数的就地补偿,补(bǔ)偿后功率因数应不低于(yú)0.9”的要求。测试工(gōng)作结束后,我们将测试结果告知各企业(yè),并根据测试数据对可行的改进项目进行了论证(zhèng),制定了详细的(de)节(jiē)能技改方案供企业参考。我们的(de)测试服务不向(xiàng)企业收取任何费用,受到了企业(yè)的高度欢迎。
“十一五”已(yǐ)经结束,在(zài)“十二五”期间,我们将(jiāng)进一步探索能源(yuán)计量的技术(shù)服务模(mó)式,争取通过我们的技术服务给企业带来(lái)更大的实际(jì)效益。
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