甘(gān)肅(sù)省白銀市計量監督檢定所 楊堅
引起(qǐ)HR-150型洛氏(shì)硬度計檢定不合格的因素(sù)有很多,如:壓頭、預負荷、主負荷、機架及試樣支承機構、測量指示(shì)機構、試件、試驗條(tiáo)件、操作者等。我們就其(qí)一些(xiē)常見故(gù)障進行分析。
1.加預負荷初(chū),指(zhǐ)針有(yǒu)抖動(dòng)
主要原因:平(píng)鍵與升降絲杆的長(zhǎng)鍵槽配合鬆動。
排除方法:更換平鍵。
2.主負荷加完後,指針(zhēn)有抖動
主(zhǔ)要原因:砝碼托盤上有油;緩(huǎn)衝器相對工作台不水(shuǐ)平;機身不水平。
排除方法:清除拖盤油(yóu)汙(wū);調整(zhěng)緩衝器連接機身螺釘,使其水平;在工作台麵上校正水平。
3.開始加主負(fù)荷時指針(zhēn)跳動
主要(yào)原因:加荷手柄有鬆動(dòng)現象;緩(huǎn)衝器的油量不夠。
排除方法:緊固鬆動的頂絲;加油並排淨(jìng)空氣。
4.施加主負荷後,指針較長時間(jiān)才走(zǒu)動
主要原因:砝碼吊杆太長。
排除方法:調短吊杆(gǎn)。
5.加主負荷後,指針(zhēn)不動
主要原因:主負荷沒有(yǒu)加上;緩衝器油針關閉了油(yóu)孔。
排(pái)除方法:調短吊(diào)杆長度;打開緩衝器,調開油針。
6.加(jiā)主負荷(hé)時,指針走動太快
主要原因:緩衝器的調節油針在最大開口位置(zhì);緩(huǎn)衝器無油。
排除方法:調節油針至合適位(wèi)置;加油並排淨空氣。
7.加主負荷時,指針走動太慢
主要原因:緩衝器的調節油針調的過小;緩(huǎn)衝(chōng)器油太髒或粘度(dù)過大;百分表測量杆有較大的摩擦;主軸係統有阻力。
排除(chú)方法:調節油針至合適位置;更換粘度合適的油;消除(chú)摩擦;清洗主軸係(xì)統。
8.加(jiā)主負荷時,指針(zhēn)時走時停(tíng)、時快時慢
主要原因:緩衝器的油缸裏有空氣;機身不水平致使砝碼(mǎ)與機身有碰撞或摩擦。
排除方法:排除油(yóu)缸中的空氣(qì);調整機身水平。
9.主負(fù)荷卸除後指針有跳動現象
主要原因:砝碼吊杆與大杠杆連接件(jiàn)的球頭與球窩有油汙。
排除方法:清洗油汙。
10.主負荷卸除到最後,指針突然(rán)上升或下降
主要原因:操縱手柄鬆動。
排除方法:將操縱手柄的固定螺絲調好緊固。
11.A、B及C標尺硬度值有規律的偏高
主要原因:測試杠杆比偏大;預負荷大了;主負荷沒有加完;主負荷砝碼輕了。
排除方法(fǎ):鬆開調節板固定螺絲,向前移調節板至合適位置;調準預(yù)負荷;調短吊(diào)杆;給各砝碼配重。
12.A、B及C標尺硬度值有規律的偏低
主要原因:測試杠杆(gǎn)比偏(piān)小(xiǎo);預負荷小了(le);主負(fù)荷砝碼重了;壓頭安裝的不正確;工作台(tái)沒有安裝正確;工件與工作台的(de)密合性差。
排除(chú)方法:鬆開調節板固定螺絲,向後移調節(jiē)板至合(hé)適位置;調準預負荷;調整砝碼質量;重裝壓頭;重新裝好工作台;重新安放工件。
13.A值合格,C值不合格
主要原因:壓頭頂端上(shàng)部圓錐麵不光滑或圓錐角超差過大;靠近壓頭(tóu)頂端上(shàng)部圓錐(zhuī)麵有(yǒu)損。
排除方法:修理或更換壓頭。
14.A、C值合格,B值不(bú)合格
主(zhǔ)要原因:鋼球在球座中鬆動;B壓頭的鋼球尺寸偏差大或生鏽有損。
排除方(fāng)法:重新安裝;更換新鋼球。
15.A、B及C標尺值都不穩定
主要原因(yīn):主軸係統有阻力;主軸的端麵不平(píng);大杠(gàng)杆上的刀刃、支點刀刃接觸有變或變(biàn)鈍。
排除方法:清(qīng)洗(xǐ)主(zhǔ)軸係統;修平端麵;重新調好位置或用油石打磨(mó)刀(dāo)刃。
16.C值中的高(gāo)值合格,中、低值不合格
主要原因:測試杠杆比不合適;壓頭錐角表麵不光滑。
排除方法:調整杠杆比;修整或更換壓頭。
17.C值的高、中、低值都不合格
主要原因:測試杠杆比不對;測試杠杆上的調節螺絲尖頭磨損嚴重;主負荷沒有加(jiā)完;金鋼石壓頭損壞;主軸與工作台同軸度差;百分表有故(gù)障。
排除方法:調整杠杆比;更換新的調節螺絲;調短吊杆;換壓頭;調整(zhěng)升降絲杆的位置(zhì);修(xiū)理百分表。
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