在燃煤價(jià)格上(shàng)漲的情況下,江(jiāng)西大唐國際新餘發電有限責任公司通過采取加強燃煤采製化(huà)管理、合理搭(dā)配燃煤摻燒、優化機組運(yùn)行方式等措施,今年前(qián)三季度該公司燃料單位成本與(yǔ)去年同比下降8.39元/千千瓦時,1至9月份共節約燃(rán)料成本1340萬(wàn)元,引起同行業關注。
為了杜絕煤炭在運輸和采製化過程中出現弄虛作(zuò)假和違法違紀行(háng)為,該公司(sī)燃煤管理領導小組采取了多種(zhǒng)措施,做到嚴把運輸關、過磅關(guān)、采樣關、化驗關、卸煤關,並實施全程監控,在各平衡器上安裝(zhuāng)了控製電腦,數據實時上傳、不能更(gèng)改,保證了燃煤計量的真實。企業全部實現機械(xiè)采樣,按照(zhào)不同車型分別(bié)設置了采樣深度,有效地避免車底部裝(zhuāng)劣質煤的現象。同時,企業對采樣機操作程序進行了優化和(hé)改進,將煤礦名稱與采樣機(jī)集樣器筒號的對應關係進行屏蔽,保證了采、製、化的準確性(xìng)和公正性,避免了人力幹預的可(kě)能。該公司在卸煤場設立專職煤質監督(dū)員,對汽車卸煤過程進(jìn)行全程監(jiān)督,一經發現摻雜使假,煤質監督員及時與燃料管理部、紀委(wěi)報告,及時(shí)處理,從根本上杜絕了摻假煤進入煤(méi)場。
該公(gōng)司著重抓好發電機組優化運行方式,認真開展發電運行小指標分析,在班組間開展節油、節煤(méi)、節電競賽,使煤耗、廠用(yòng)電率等(děng)經濟指標明顯好轉;同時加強設備整治和維修,因地製宜實施技改(gǎi)、節能項目,如鍋爐大油槍改小油槍(qiāng)、兩台(tái)爐(lú)相互輸(shū)送煤粉項(xiàng)目的成功,一次冷(lěng)態(tài)開機升爐就可節油近20噸,使設備可(kě)靠性和經濟(jì)性不斷提高。如何實現既保(bǎo)持鍋爐燃燒穩定,又達(dá)到節能降耗這個雙贏目標呢?該公司發電部(bù)不斷摸索,總結出一套行之有效的辦法,提出鍋爐無擾操作理念,針對河下補水泵未達額定出(chū)力運行,存在(zài)水泵節流損失大、補水變電耗高等情況,企業設備管理部認真策劃,采取兩(liǎng)台補水泵相互配合、定期輪換運(yùn)行的改正措(cuò)施,使發每萬(wàn)度電的補水同比下(xià)降22噸,每年(nián)節約費用50萬元(yuán)。
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