“上麵什麽情況?即時流量(liàng)蹭蹭地往上走呢!馬上就突破4800m3/h了!”五(wǔ)號燒結機下,技術員趙紅文邊盯著電子計量表,邊打電話詢問情況。
趙紅文是長鋼燒結廠四(sì)車間技術員。此時,焦爐煤氣流量表即時流量超過了(le)廠規(guī)定的標準4300m3/h。
四月底,車間在匯總焦爐煤氣消耗時發現,焦爐(lú)煤氣消耗值偏高(gāo),如果控製不得當,極有可能超過(guò)月規定(dìng)的消(xiāo)耗值6.16 m3/t。
控製焦爐(lú)煤氣消耗(hào),重點在於(yú) “抓根本”,一點一滴從即時流量控製抓(zhuā)起。每小時流量控製有效,就意味著日消耗、周消耗、月消耗不超標。
集(jí)細流,方能匯江(jiāng)河。四車間(jiān)副主任王(wáng)文剛(gāng)帶領車間技術員眼(yǎn)睛向內,從(cóng)操作上開始查找(zhǎo)消耗升高的原因。不放(fàng)過每一個工藝參數,不放過(guò)任何一個引起焦爐煤氣即(jí)時流理升高的蛛絲馬跡。
王文剛開(kāi)始在生產線(xiàn)上布局蹲守。他去四號燒結(jié)主機、呂彥(yàn)斌(bīn)去五號燒結主機負責監督主機工藝參數的控製、趙紅文負責蹲守在流量表前,觀察流量(liàng)表瞬間的升高。電話成為他們的聯係工具,瞬間升高的同時,趙紅(hóng)文聯係(xì)王文剛或(huò)呂彥斌,他們就能立即發現是哪個環節導致焦爐煤氣消耗升高,找出影響升高的“罪魁禍首”。
一接到趙紅文(wén)的電話,王文剛就立即在主機平台上(shàng)查找引起變化的原因(yīn)。目測混合料水分,感覺有些偏濕,於是立即(jí)對混合料水分進行測定,結果超出標準0.2%,導(dǎo)致焦爐煤氣消耗瞬間(jiān)升高。他們立刻與上(shàng)道工序聯係,原因是配料石灰倉膨倉,下料不穩,導致混合料(liào)水分超標(biāo)。
一個星(xīng)期下來(lái),他們找到了三個方麵的原因,並在車間每天的通報會上對操作標準進行通報(bào)。要求各工段及時根據料種變(biàn)化調整料層厚度,讓料層厚度(dù)與煤氣消耗(hào)達到最佳匹(pǐ)配狀態。混合料水分要求按照關鍵質量工序控製點要求,各工序間勤聯(lián)係,將波動控製在最小範圍,並根據波動,在主機上將各參數及(jí)時進行調整。
如此一點點,一條條控(kòng)製,半個月後,焦爐煤氣消耗(hào)流量表平均(jun1)值4100 m3/h,趙紅文不用在(zài)流量控製表前蹲(dūn)守了!
欄目導航
內容推薦
更多>2024-09-23
2024-09-06
2023-03-03