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馬鋼煤焦化公司通過加強基礎管理、優化工藝操作、實施技術改造、開展勞動競賽等多種途徑,推進節能(néng)降耗攻關,優化能源(yuán)經濟運行(háng),取得(dé)明顯成效。1月(yuè)~4月份(fèn),與計劃相比,該(gāi)公司電、水、蒸汽、氮氣等動力(lì)介質消耗(hào)減少了1440萬元,幹(gàn)熄焦多發電3470萬(wàn)千(qiān)瓦時。
成立攻關小組,與高校專家合作是該公(gōng)司降低動力介質消耗的重要舉措。為(wéi)推進水(shuǐ)資源合理有效利用(yòng),該公司成立水資源管(guǎn)理小組,製定煤焦化公司節水攻關計劃(huá),組建“循環水水質(zhì)和鍋(guō)爐爐水水質”、“減少焦(jiāo)化老區生化進水量”等相關技術攻關小組,定期召開攻(gōng)關例會,推動成果轉化實施。在(zài)穩定循環水和鍋爐水質,降低焦化水耗,減少生化汙水處(chù)理負荷等方麵收到良好成(chéng)效。該公司(sī)實施的精苯生化外排水部分用於消泡水回收利用改造,每小(xiǎo)時可節約半淨化水約30噸。他們還(hái)與安徽(huī)工業大學專家共同研發出新型焦(jiāo)爐加熱方式“OCC係統(tǒng)”,在3號、4號焦爐投(tóu)用後,在穩定焦爐(lú)加熱、降低煉焦耗熱量、提高焦炭質量和勞動生產率、改(gǎi)善操作環境(jìng)以及延長焦爐壽命等方(fāng)麵(miàn)發揮了重要作用;與華冶自動化公司共同開發的新(xīn)區7.63米焦爐自動測(cè)溫係統,降低(dī)了煉(liàn)焦耗熱量,減少了焦(jiāo)爐煤氣、高爐煤氣的消耗。此外(wài),他們還對幹熄焦係統參數進行優化,提(tí)高幹熄爐導入空氣量(liàng),在降(jiàng)低氮氣消耗量的同時提升了噸焦發電量。
為提高全員參與節能降耗的積極性、主動性,該公司以強化、細化能源計量為基礎(chǔ),對(duì)工序、廠際能源消耗(hào)指標進(jìn)行全麵量(liàng)化考核。針對各分廠、車間的計(jì)量(liàng)表計不完善,無法準確掌握各單位實際能耗(hào)等問題,他們實施計量表計安裝改造和調(diào)試,準確計量各單位能源(yuán)消耗,為攻(gōng)關指標的細化(huà)分解奠定基礎;對所有廠際計(jì)量表計(jì)進行無線遠傳(chuán)改造,實時監控(kòng)各類能源介質消耗量,發現異常及時跟蹤、分析、整改;實(shí)行能源(yuán)介(jiè)質消(xiāo)耗量日報製度,對指(zhǐ)標完成情況、成(chéng)本完成情況進行準確預測。
該公司(sī)還把穩定和提(tí)升設備狀態作為降低(dī)工序能耗(hào)的前提保證,確保節能設備高效運轉。通過協同攻關,他們在16個生產線全麵開展(zhǎn)設備零故障勞動競賽,降低設備故(gù)障率,減少檢修停機時間,保證生產順(shùn)行。其中(zhōng),幹熄焦(jiāo)整套裝置安全運行水平大幅提升,幹熄焦定修周期由3個月延長(zhǎng)至4個月,幹熄焦年修(xiū)周期也從一年延長至兩年。
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