由(yóu)於受生(shēng)產成本暴(bào)漲、出口關稅大幅提高、原材料價(jià)格劇烈波動等因素影響,約40%的國內磷複肥(féi)企業已經(jīng)停工或者限產。
作為湖北最大的磷肥(féi)企(qǐ)業,湖北洋豐集團提出了 “充分利用每一滴水、每一(yī)度電、每一噸煤”的倡議,從企業內(nèi)部挖(wā)掘(jué)產能,盡(jìn)力實現節(jiē)流開源(yuán)。企業通過不(bú)斷升級生產設備,加強能源計量工作,實現了資源的合理利用,最大限度地降低外部因素波動對企業帶來的(de)不(bú)利影響。
改造設備計量增效(xiào)
在洋豐集團,“計量是環保、計量是安全、計量是(shì)效益”的理念早(zǎo)已深入人心。近年來,該集團共投入1000多萬元完善計量設備配置和測量控製係統改造(zào)。現有測量設備(bèi)4792台(件),其中(zhōng)有大型物資計(jì)量(liàng)秤8台、大型流量計85台、拉力試驗(yàn)機1台、灰熔點測定儀1台、COD速測儀1台、熔體流動速率儀1台、包裝秤21台、汽車(chē)衡5台。
“完善的測(cè)量(liàng)儀器配置和可靠的計量數據,為保(bǎo)障(zhàng)生產安全穩定奠(diàn)定了基礎。”洋豐集團相關負責人說: “計量工作提供的原材料控製、生產過程控(kòng)製、能源消耗控製數據,為(wéi)我(wǒ)們集團(tuán)決策提供了可靠依據。”
用電變頻 餘熱(rè)發電
截至目前,洋豐集團各類大型用電設備上安裝變頻器150多台,通過變頻用電,實現了用電量(liàng)的(de)大幅下降。這項技術使(shǐ)洋豐集團全年可以節電約21.6萬千瓦時,直接降低生產成本7.56萬元。
2002年至今,洋豐集團在荊門石橋驛、宜昌新(xīn)洋豐分別建起了硫磺製(zhì)酸餘熱發電廠,3套6000千瓦(wǎ)時(shí)的機組每(měi)年利(lì)用餘熱發電可達1億多千瓦時,占企業全部用電量的71%,年節省(shěng)電費3000多萬元。如果折算成火力發電,3台機組每年可節約(yuē)165300噸標煤。該項目既為(wéi)企(qǐ)業節約巨額電(diàn)費,又降低了能耗(hào),同(tóng)時還減少了汙染(rǎn),可謂一舉三得。
循環用水 降低水耗(hào)
2007年,洋豐集(jí)團投資300多萬元,組織工(gōng)程技術人員對水處理(lǐ)設備進行技術改造,配套(tào)建成(chéng)了7套玻璃鋼冷卻塔裝置。該冷卻係統的建成實現了冷卻水循(xún)環使用,年循環水量1200多(duō)萬噸,大大降低了水資(zī)源消耗。
由於循環水(shuǐ)溫很高,酸濃度過大,很容易(yì)導致循環水管道腐蝕(shí)和結垢(gòu)。傳統的解(jiě)決(jué)方法(fǎ)是通過增加清水補充量、加大外排水量來解決問題。洋豐(fēng)集團卻獨辟蹊徑(jìng),通過在循環(huán)水裏添加緩蝕疏鬆劑來解決管道腐蝕和結垢問題。如此一來,盡管生(shēng)產成本有所上(shàng)升,但水資源消耗大大減少。
紅渣利用 回收(shōu)廢氣
硫酸是製造磷肥的主(zhǔ)要原料。生產硫酸卻會產生大量的固體(tǐ)廢料??紅渣,磷肥企業(yè)往往是紅渣堆積如山。洋豐集團每年(nián)產生的紅渣有38000多噸,全部出售給當地知名水(shuǐ)泥企業用(yòng)於生產水泥,不僅實(shí)現了資源的循環使用,企業也實現了紅渣零堆放的目(mù)標。
對洋豐集團(tuán)來(lái)說,磷複合肥加工(gōng)廠在生(shēng)產中產生的氯化氫(qīng)氣體(tǐ)也是 “寶貝”。近年來,該集團投入巨資上馬廢氣回收裝置,將(jiāng)氯化氫全部吸收變成鹽酸(suān),每年產生鹽酸約20萬噸(dūn),產生經濟效益5000多萬元。
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