中國石(shí)化股份有限(xiàn)公司九江石化分公司依靠科技進步實現節能降耗(hào),為了降低電氣設備的能耗和故障(zhàng)率,該公司(sī)積極開展科技攻關、技術改造,應用和推(tuī)廣電機(jī)變(biàn)頻調速節能高新技術,有計劃地組織(zhī)對重要生(shēng)產裝(zhuāng)置的關鍵電氣設(shè)備(bèi)變頻調速進行係統配套和完善。東芝、富士、西門子、三菱、ABB等各種型號的進口變頻器,在(zài)該公司煉油、化工、化肥(féi)等生產裝置得到了廣泛的應用,取得了明(míng)顯的節能效果,提(tí)高了企業的經濟效益,推進(jìn)了企業節能降耗、降本增效和可(kě)持續發展。
變頻調速技(jì)術以其顯(xiǎn)著的節能效果、優質無級平滑調速、高精度地(dì)控製工藝參數等優點,在石油化工企業普遍推廣使(shǐ)用。石油(yóu)化工生產過程中,風機、水泵類負載多(duō)是根據滿負荷工作需用量來設計選型,流量、液麵、壓(yā)力等工藝(yì)參數經常隨工況的改變(biàn)而改變(biàn),實際應用中風機、水泵大部分工作時(shí)間並非處於滿負荷運行狀態。采用傳(chuán)統方法是通過(guò)調節出口或入口的擋板(bǎn)、閥門開度(dù)來調節流量(liàng)、液麵等(děng)工藝參數,其輸出功率大量消耗在擋(dǎng)板、閥門截(jié)流過程中。運用變頻調速節能(néng)技術,變頻調速(sù)器直(zhí)接控製風機、泵類負載是一種最科(kē)學的控製方法,利用變(biàn)頻器(qì)內置的PID調節軟件,可(kě)以根據(jù)工藝負荷精確(què)地自動調節電動機輸出(chū)頻率和(hé)轉速,保持恒(héng)定(dìng)的(de)水壓、風壓,滿足生產裝置工藝(yì)係統要(yào)求的壓力。實際應用證明,當電機在額定轉速的80%運行時,節能效率可以達到40%。變頻調速器還可以實(shí)現(xiàn)大(dà)型電動機的軟啟動和軟停機,避免了電(diàn)動機啟動時對電力係統的電壓衝擊,降低了運行電流,不僅減少(shǎo)了電動機、機泵和閥門設備故障率,延長其使用壽命,而(ér)且節約電(diàn)能效果顯(xiǎn)著,可以(yǐ)取得較好的經濟效(xiào)益,從而實現了電動機、風機、泵類(lèi)設備的經濟運行。
鼓風機是九江石化分公司500萬噸/年常減壓裝(zhuāng)置加熱爐煙(yān)氣回收係統的重要設備(bèi),風機輸出功率為185kw,原設計是通過調節(jiē)風門擋板實現風量調節,設備運行(háng)能耗長期居高不下。為節約電能,提高加熱爐煙氣回收係統工(gōng)藝自動化控製水平,提高經濟效益,九江石化分公司(sī)對其進(jìn)行節能改造(zào),采用風機變頻調速(sù)係統取代低效率、高能耗的風門擋板節流控製(zhì),將催(cuī)化裝置設備技術改造後(hòu)閑置的一台東芝A5型變頻調速器(qì)進(jìn)行利(lì)舊使用,於近日安(ān)裝調試後順利投入使用。投用(yòng)後的鼓風機變頻調速器操作安全平穩,具有過載、過壓、過流、欠壓、電源缺相等自動保護(hù)功能,設備故障率低(dī),節能效果(guǒ)明顯。變頻器運轉方式靈活多樣,操作方便,操作人員隻需(xū)調節變頻器麵板上的電位器旋鈕即可手動調整風量。變頻器可以手動控製也可以完全(quán)實現自動控製,並且可與加熱爐煙氣回收係統(tǒng)自動(dòng)控製裝(zhuāng)置進行電氣、儀表連鎖,實現加熱爐(lú)的自動保護及計算(suàn)機控製,不會因鼓風(fēng)機突發事故影響裝置安全生(shēng)產。根據工藝負(fù)荷自動調(diào)節鼓風機電機輸出頻率,在20Hz左右運行,電機運行電流(liú)從原來的220A降至90A,可(kě)以同時滿足常減壓裝置2台加熱爐的供風量,該台設備節電效率達到60%,據測算每年可節約電費60萬元。
據不完全統計,目(mù)前九江石化分(fèn)公司已投入運行的變頻調速器有226台,總裝機容量達到15000 kw。若按每台設備節電率30%計算,則每年至少可節約電能3900萬Kw?h,每年僅節約電費一項就達2000多萬元,節約設備維修費、材料費(fèi)100多萬元。
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