12月20日,筆者在攀枝花新鋼釩技質部計量車間了解到,2007年以來,該(gāi)車間工會通過在職工中廣泛(fàn)開展“群創”工程,不僅解決了生產中的許多難題,還大大提高了職工的綜(zōng)合素質。目前全車間已完成“群眾性經濟技術創新”課題18項,創經(jīng)濟效益800多萬元。
今年以來,計量車間工會在廣泛開展崗位練兵的(de)同時,通(tōng)過大力開展技術講座、狀元能手選拔賽(sài)、全員讀書等活動,不斷提高職工的(de)崗(gǎng)位技能和綜合(hé)素質,為“群創”工程的開展(zhǎn)奠定了堅實的基礎。“群創”活動的開展,不斷解(jiě)決了該車間計量工作中存在的難題,促進了各項工作任務的順利開展。該車間電磁班針對常規檢定(dìng)方法接線複雜、檢定繁瑣、易造成量值傳遞不準確的(de)實際,成立了“開發直流電橋電阻箱電位差計智能檢定係統”創新課題(tí)小(xiǎo)組,充分發揮職工(gōng)的創新潛力(lì),利用檢定室(shì)現有(yǒu)的設備和儀器,采用係統計算機與數字電壓表連機,開(kāi)發設計出了一套智能檢定係統,實現(xiàn)了直流電橋(qiáo)、電阻箱的智能化檢定及直流電位差計(jì)的半自動智能化檢定。該係統不(bú)僅使工作效率大大提高,還拓(tuò)寬了電磁(cí)類儀(yí)表的檢定業務,為企業節約成本、降低消耗發揮了重要作用,年創(chuàng)經濟效(xiào)益55萬(wàn)元。該車間力學檢定班針對SB型傳(chuán)感器(qì)因其尺(chǐ)寸較長,受力點偏移,不能正確反映傳感器的變化等原因造成的無(wú)法進行檢定校準的狀況(kuàng),成立(lì)了(le)“解決SB型傳感器的檢(jiǎn)定”創新(xīn)課題(tí)小組,他們通過仔細(xì)研(yán)究,自行(háng)設計(jì)製作了專用的檢定夾具,滿足了工作需求,確保了公司備品備件(jiàn)的入庫(kù)質(zhì)量(liàng)。該車間(jiān)特殊儀表班針對V2O3由於現場主體設備限製等原因,導致(zhì)γ射線物位計正常的(de)控製功(gōng)能得(dé)不(bú)到充分利用、使用壽(shòu)命得不到保(bǎo)證的難(nán)題,成立了(le)“優化V2O3γ物位計(jì)控製功(gōng)能降低故障率”創新課題小組,通過對係統實施優化(huà)改(gǎi)造,使得V2O3γ射線物位計檢測係統的控製功能得到了顯著提高(gāo),故障率大大降低,年創經(jīng)濟效益(yì)76萬元。
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