首鋼遷鋼質(zhì)檢站通過對工(gōng)作現場32個取製樣點位安裝電視攝像裝置(zhì),實現了對原燃料取製樣全過程的“電子眼”監控,有(yǒu)效推動了取製樣操作規範化、標準化,透(tòu)明化,在提高(gāo)檢化驗工作效率(lǜ),特別是監督(dū)預防腐敗行為等方麵發揮了重(chóng)要作用。 作為遷鋼公司的檢化驗中心,質(zhì)檢站擔負著進入遷(qiān)鋼所有原燃料質量檢驗工作,如何確保各種檢化驗數據精益求精,減少和杜絕“人為”的不(bú)利因(yīn)素,是質檢站管理工作的重要內容之一。由於質檢站各種取製樣點位分布廣而多,質(zhì)檢站管理人員不(bú)可能對(duì)每一個檢化驗過程都進行現場監控,從而不可避免地出現了管理“真空”現象。對此,在質(zhì)檢站領導高度重視下,從2006年底(dǐ)開始,曆時9個月(yuè),質檢(jiǎn)站對全站32個取製樣點(diǎn)位(wèi)進行(háng)了電視攝像裝置的安裝(zhuāng)工作,以無處不在的“電子眼”,實現(xiàn)了對所有取製樣點位的全過程監控,有效促進了職工檢化驗操作標準(zhǔn)化、規(guī)範化、透明化,提高了檢測數據的準確(què)性。 為充分發揮電視攝像裝置的全天候監控(kòng)作用,充分發揮“電子眼(yǎn)”超前預防的管理功能,質(zhì)檢站還分別製定了《質檢站原料作業(yè)區監控係統管理措施》等製度,對檢化驗(yàn)人(rén)員和管理人員的職責範圍、設備保養、考核辦法都做(zuò)了詳細規(guī)定,進一步推動了電(diàn)視監控的(de)製度化、責(zé)任化。在提高檢驗水平的同時,也取得了可觀的經濟效益,今年以來,通過嚴把質量關,堅決執行質量返攤製度,對質量不合格的原(yuán)燃料生產廠家進行質量索賠(péi),挽回經濟損失488.47萬元(yuán)。圖(tú)為遷鋼質檢站職工使用“電子眼”對取(qǔ)製樣點位進(jìn)行監控。