長鋼燒結(jié)廠一低(dī)一高降成本 (2006-05-15)
發布(bù)時間:2007-12-04
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長鋼燒結廠把降低返礦率,提高礦粉利用率(lǜ)作為降本(běn)增效工作的首要(yào)措施,通過有效管理,目前,球團礦返礦率由原來的9.53%降至8.78%,進一步實現了生產成(chéng)本的壓(yā)縮。
為了確保返礦率的下降,燒結廠(chǎng)從(cóng)多方麵入手,首先,嚴格控製工藝參數(shù),要求燃燒室的溫度保持在1150攝氏度,煙道溫度在100攝氏度正50攝氏度(dù)、負20攝氏度的範圍內,生球水分保持8.8%;其次,抓好配料操作,保證配比穩(wěn)定。在生產過程中,要求每個生產班組勤稱量,定期校稱,以保證配比的(de)準確性,造球崗位勤抽查,發現生球粒度波動(dòng)要及時調(diào)整輥磨,穩定上球量,誤差控製在每小時每爐1噸的範圍,堅持大風量、薄料層、幹球(qiú)入爐的操作方法;第三,在措施的實施過程加強考核,每(měi)班抽(chōu)查2次生球粒度、水分和返礦率,要求保證生球率達到90%,並(bìng)將考核結果與經(jīng)濟責任(rèn)製掛鉤。
通過一係(xì)列有效措施,燒結(jié)廠球團(tuán)返(fǎn)礦率大幅下降,礦粉利用率提高,實現了生產成本的進一步縮減。