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攀鋼板坯連鑄滴鋼(gāng)不漏(lòu) (2006-04-13)

發(fā)布(bù)時間:2007-12-04 作(zuò)者: 來源: 瀏覽:1084
1號板坯首次連續5個月不漏鋼,2號板坯首次連續4個月不漏鋼,整體不漏鋼(gāng)爐(lú)數首次突破7000爐大關,12個流組中首次有10個流組同時(shí)保持1000爐以上不漏鋼,單流不漏鋼爐數(shù)首次突破(pò)10000爐大關,邁進全(quán)國同行業先進行列。4月(yuè)4日,新鋼(gāng)釩煉鋼廠有關人士告訴(sù)筆者,這“5個首次”表明,經(jīng)過10餘年(nián)的探索,攀鋼板坯連鑄不漏鋼控製技術已經走向(xiàng)成熟,其(qí)中管理創(chuàng)新起到了強有力的(de)催化作用。 攀(pān)鋼板坯連鑄由於受釩鈦鋼水粘度大、流動性差以及爐機距離遠等因素的影(yǐng)響,不漏鋼控製難(nán)度居國內前列。自1993年1號板坯連鑄機誕生以來(lái),新鋼釩煉鋼廠就將(jiāng)控製漏鋼作為一項重要工作,通過加強職工技術培(péi)訓、完善鑄機功能、總(zǒng)結先進操作(zuò)法、開(kāi)展“萬爐不漏鋼”勞動(dòng)競爭等措施,使漏鋼次數逐年(nián)降低,2004年漏鋼24次,溢漏率為0.06%,與國內先(xiān)進(jìn)廠家相比還(hái)有一定差距。為進一步控製漏鋼,2005年,煉鋼廠在管理思路和(hé)管理方法上進行了大膽創新,變(biàn)事後分析為預防性研究,變事故控(kòng)製為目標監(jiān)控。該廠將漏鋼控(kòng)製小組轉變為不漏鋼控製小組,其主要職責由每次漏鋼後召開分析會,變成定期(qī)召開專題會,研究當前可能導致漏鋼的影響因素,從中抓住要因製定防範措施。根據係統化、過程化監控的原則(zé),煉鋼廠推出了新的《結晶器保護渣液渣層測量(liàng)管理規定》、加強對結晶器(qì)保護渣質量監控(kòng)、現場技(jì)術指導(dǎo)、結晶器液麵渣況控(kòng)製、典型案例(lì)剖析、先進操作法(fǎ)交流等(děng)九大不漏鋼控製措施。2005年,新鋼釩煉鋼廠(chǎng)板坯連鑄漏鋼16次,溢漏率為0.03%,進入了(le)全國同行(háng)業平均水平;今年一季度(dù)在溢漏率為零的基礎上,又取得了“5個(gè)首次”的突破,實現了不漏(lòu)鋼控(kòng)製技術質的飛躍。 不漏鋼控製技術的成熟(shú),不僅為全廠生產穩定創造了條件,也取得了較(jiào)好經濟效益。僅一季度,由於漏鋼次數下降,同(tóng)比減少直接經(jīng)濟損失300多萬元,有效降低了(le)生產成本。
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