宣鋼焦化廠工序能耗再創佳(jiā)績 (2006-03-27)
發(fā)布時間:2007-12-04
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宣鋼焦化廠堅持節能與降耗並舉的方針,將工序(xù)能耗(hào)的管理作(zuò)為企業生產經(jīng)營工作的重點來抓,把對標挖潛作為長效機製,不間斷地與地與省內外先進單位對標,特別是從去年下半年(nián)以來,通過與唐鋼等先進企業的持續對標,該廠工序能耗不(bú)斷躍上新台階(jiē),2006年初實現了近年來工序能耗的最好水平。
焦化廠主要技(jì)術(shù)經濟指標之(zhī)一的工序能耗(hào)在2002年就已經跨入國(guó)家特級行列,在成(chéng)績麵前,該廠的幹部(bù)職工並沒有因成績而駐足不前,而是又(yòu)將目標瞄向(xiàng)國家(jiā)特級行列中的上遊水平(píng)。從那時起尤其是2005年(nián)下半年到今年初,通過(guò)認真分析,深(shēn)入對標(biāo),發現因煉焦原料質量不穩,迫使焦爐生(shēng)產靠提(tí)高爐溫應對,從而造成焦炭的(de)焦餅中心溫度(dù)大(dà)都保持在1050??1100℃之間(jiān),超出了行業規定的1000±50℃的(de)上限。基於此,該廠一是針對二煉焦車間紅外測溫儀發射率高的情況,采用光學高溫計(jì)較準溫度的方法,降低了紅外測溫儀的發射率,使一、二煉焦車間在(zài)同一基準上測溫;二是(shì)采取小幅度降低爐溫的(de)方法,使兩座4.3米焦爐(lú)的焦(jiāo)餅中心溫度降為(wéi)1000℃以下,兩座6米焦爐(lú)的焦餅(bǐng)中心溫度降至1010℃?1030℃之間,符(fú)合了(le)技術規定。焦餅中心溫度的調整,也成功拉動了爐項空間溫(wēn)度和廢氣溫度的降(jiàng)低,取得了事半功倍的效果;三是(shì)選擇了合適的空氣過剩係數,大(dà)大減少了煤氣的(de)不必要浪費,再加上對兩座4.3米焦(jiāo)爐廢氣開閉(bì)器、蓄熱設施保溫層降低爐體散熱等方(fāng)麵的強(qiáng)化處理,也極大(dà)地節約了(le)煤(méi)氣,使煉焦耗熱(rè)量平均降低了186kj/kg。目前,該廠的四座煉焦爐合(hé)計煤氣消耗(hào)比過去節約3000m3/h,年創經濟效益500萬元。