南崗集團走QC之路10年帶來500萬 (2005-08-23)
發布時間:2007-12-04
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新疆伊犁南崗集(jí)團公司(sī)針對內(nèi)部安全生產、穩定提高產量、應對市場(chǎng)節能降耗等一個個重點,組織QC小組,加強(qiáng)質量管理,進行技術攻關。10年來共涉及QC攻關項目200餘個,成功率達到(dào)95%,完成重點QC攻關項目30餘項,為企業帶來顯著的經濟效益500萬元。
伊犁南(nán)崗集團每年針對各分(fèn)廠、分公司自身發展亟待解決的問題,在QC探索中給予充足的資金支持。各單位擬訂攻關課題和可行(háng)性研究報告,成立(lì)QC攻關小組,統一計劃(huá)方案,並進行QC項目審(shěn)核。將QC項目按照(zhào)改進質量型、經濟效益型、難(nán)題攻關型進行深入細致地劃分,找出可攻關(guān)的方向。上至領導、下至普通員工,在整個公司內形成全員參與QC小組攻關的氛圍。由於南(nán)崗集團多年來堅持不懈地(dì)把QC攻(gōng)關工作放在首要位置,終使QC項目連(lián)年開花、屢結碩(shuò)果。該公司下屬分廠、分(fèn)公司等幾個QC小組多次(cì)獲得區級、地市級(jí)優秀(xiù)質量管理小組稱號。
走進南崗集團生產廠區,拉運“黃鴨(yā)”水泥的(de)大貨車排成長龍,這種場麵在南崗集團已經司空見慣。長期以來,如何使“黃鴨”水泥在保質保量的前提下,提高(gāo)生產效能,生(shēng)產(chǎn)出更優質、更多的產品,一直是南(nán)崗集團QC攻關的關鍵性(xìng)課題。
幾年(nián)來,集團下屬分廠(chǎng)QC小組通過對“降低廢氣溫度、減少(shǎo)粉(fěn)塵排放濃度”課題進行攻關,為企業年回收生產材料萬餘噸,3年來為企業增效180萬元。化驗室QC小組通過課題攻關,成效顯著,磨(mó)機台產由過去的16噸提高到目前(qián)的(de)17.5噸,為企業增(zēng)效116萬元(yuán)。
燒成車間QC小組(zǔ)在對(duì)“降低旋風(fēng)筒阻力,提高窯(yáo)產量”課題的探索中(zhōng),QC小組成員嚴密分析,通過對各細(xì)節地排(pái)查找出主要原因進行刻苦鑽(zuàn)研,找(zhǎo)出問題的症結,實行外部(bù)配合、內部技改。20天解決難題,一舉攻關成功,使1號窯台產由過去8.5噸提高到目前10.5噸。包裝車間(jiān)QC小組對一、二號包裝機由過去的每小時生產20噸,提高到(dào)目(mù)前的40噸,工效提高一倍,生產環節節約材料費10餘萬元、增效(xiào)50餘萬元。
集團公司霍城水泥廠QC小組對“FU送料係(xì)統(tǒng)的諸多缺陷”進行攻關(guān),小(xiǎo)組成員(yuán)積極開動腦(nǎo)筋,走訪、調研和(hé)分析,終於研製出(chū)了結構簡(jiǎn)單(dān)、構思巧妙(miào)的FU送料顯示儀,使送料噸位多少掌握(wò)的準確度提高到98%。為更換品種、倒倉等工作(zuò)贏得時間,該崗位年降低工作(zuò)日20個,提高生產效率10%,年增效10餘萬元。同(tóng)年2月,該QC小組又對廠區深井泵“控製係統”進行技術改進,僅花費100多萬元就節水8萬(wàn)立方,節(jiē)電4萬多千瓦?時,節支增效3萬餘元,
這些QC小組成果對整個生產環節節約原材料、提高(gāo)效能起著至關重要的作(zuò)用,生產效率、經濟效益穩步提高,推動企業持續、健康、快速發展。
伊犁南(nán)崗集團公司的QC攻關工作已經深深(shēn)紮根在企業之中,紮根(gēn)在員工心中。正如企管部一位QC小組負責人所說:“我(wǒ)們的QC工作屢屢獲(huò)得成功,是全體員工(gōng)智慧的結晶,QC工作已經成為我們對企業和社會實現共同(tóng)和諧發展的一種不可推卸的(de)責任,我們(men)將沿(yán)著這個方向(xiàng)堅定(dìng)不(bú)移地走下去。”