中鋁(lǚ)河南分公司氧化鋁(lǚ)熟料窯內襯使用周期創國內同行業新紀錄 (2005-01-06)
發布時間(jiān):2007-12-04
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2004年,中鋁河(hé)南分(fèn)公司氧化鋁廠4台熟料窯內襯平均使用周期突破300天(tiān),創國內同行業內襯使用周期新紀錄。
中鋁河南分公司現有的熟(shú)料(liào)窯(yáo)始建於(yú)上(shàng)個世紀60年(nián)代,曆史上曾是高(gāo)能耗、高排放、重(chóng)汙染的典(diǎn)型。
2002年以來,中鋁河南分公司發動全體員工,打破傳統觀念,在確(què)保安全生產的前提下,針對熟料窯係統持續開展節能降耗、挖潛(qián)降(jiàng)本活動。
該公司先後投入3000多萬元,加大了熟(shú)料窯係統的節能和環保技(jì)術改(gǎi)造力度(dù),相繼采用了窯前(qián)多通(tōng)道燃燒技術、熟料窯筒體紅外線測溫技術、
計算機智能控製電收塵技術等(děng)多項國內領先和先進的節(jiē)能環保技術,使焙燒每噸生料的(de)燃煤(méi)費用降低(dī)近50%;粉塵排放(fàng)含量遠遠低於國家標準,
大(dà)大(dà)改善了環境質量,熟料窯的實際運轉率也由改造前的84%躍升到88%以(yǐ)上,年創直接經濟效益1000萬元(yuán)以上。
在此基礎上,該公司於2004年組織成立(lì)了提高熟(shú)料窯運轉率的科技攻關組,圍繞延長熟(shú)料窯(yáo)運轉周期、提高熟料窯運轉率(lǜ)、杜絕(jué)非計劃停車、縮短停窯時間開展攻關,每周召開一次攻關會,針對上周的(de)設備運轉情況,找出薄弱環節,製定出切實可行的(de)改進方案(àn)並順利實施。2004年前10個月,熟料窯運轉率平均達到(dào)90%以上,再度刷新紀(jì)錄,台時產能也連創(chuàng)曆史新高。
與此同時(shí),該公司組織實施了以設備(bèi)三級點檢為基礎,以日常監督、監察、考(kǎo)核(hé)為手段的設備(bèi)點檢管理新模式,員(yuán)工在操作中隨時掌握設備的運行狀(zhuàng)態,及時整改影響設備正常運行的隱患,形成了以設備(bèi)點檢為基礎,以狀態監(jiān)控為指導(dǎo),以預知檢修為保障的管理新方法,確保了熟料窯的經濟穩定(dìng)運行。
目前,中鋁河南分公司氧化鋁熟料窯係統在國內同類設備中采(cǎi)用的先進技術最多,運轉效率最高,節能效(xiào)果最好,環保水(shuǐ)平和經濟效益顯著,多(duō)次得到(dào)國內(nèi)外氧化鋁冶煉專家的一致好評,成(chéng)為采用高新技術和先進適用技術改造落後裝備、創建資源節約型企業的一個典範。