為節能降耗提供計量服務 (2004-05-18)
發布時(shí)間(jiān):2007-12-04
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計量(liàng)是企業生產(chǎn)的(de)眼(yǎn)睛,計量檢測能力(lì)對產品質量、物料能源(yuán)結算、環境監測、安全防護、經營管理、加強成本管理、提高經(jīng)濟(jì)效(xiào)益起著重要的基礎作用。計量工作是實現工藝條件的重要手段,因而也是保證產品質量的必(bì)要前提,生產經營過程是物質流與信息流運動的過程,物質(zhì)流的控製過程是通過計量實現(xiàn)的(de),而信息(xī)流的傳遞包含著大量的量值傳遞,兩者都離不開計量工(gōng)作。
企業的生產離不開能源計(jì)量的(de)消耗,能源是(shì)生產活動的推動力,在今天的大規模工業化生產過程中(zhōng),能源(yuán)更(gèng)是必不可少的生產資料。能源的不可再生性決定了它(tā)在生產中不可替代的(de)位置(zhì),企業生產的產品需要進行成本核算,生產經(jīng)營需要利潤最大(dà)化,因此能源計量工作在生(shēng)產中占有十分重要的地位,隨著社會公眾對環境保護(hù)意識的不斷提高(gāo),能(néng)源作為不可再(zài)生的資源,越來越受到人們(men)的關注(zhù),科技的發展(zhǎn)和技(jì)術(shù)的進步對工業生(shēng)產的節能降(jiàng)耗提(tí)供了強有力的技術支持,所有這些都(dōu)是為了用較少的資源消耗(hào)產生出最大的經濟和社會效益,因此,通過加強計量工作,提高企業計量管理和技術水平,提供準確(què)可靠的計量保證作用,為改善經營管(guǎn)理、降低能源消耗,提供計量保證(zhèng)服務,是當務之急。下麵介紹淄博市幾家典(diǎn)型(xíng)企業,看他們是如何從計(jì)量保證服務入手,結(jié)合企業能源監測與經營管理,科學(xué)的用好、管好計量器具,依靠先進技(jì)術不斷(duàn)進行計量檢測設備改造,加(jiā)強計量檢測技術(shù),提供(gòng)準確的檢測數據,從(cóng)而實現節能、降耗(hào),取得最大經(jīng)濟效益的目的。 典型之(zhī)一:山東新華製(zhì)藥股份有限公司
山東新華製藥股份有限公司(sī)是我國國內骨幹製藥企業。為(wéi)了有效地降低成本、節能降耗,該企業投入了大量的資金用於計量工作。動力能源成本無疑是生產成本中較為突出的(de)一部分,因此,節能降(jiàng)耗成了(le)每個生產單位必須遵循的(de)生產規則,同樣市場的(de)不斷調(diào)節,原材料漲價(jià)、產品(pǐn)降價(jià)也(yě)逼迫他們不斷要從內部挖潛,從消耗上降低成本。目前,該公司各個(gè)生產單位都有自己詳細的節能指標,這些指標的落實,大大激發了職工主動參與生產的積極(jí)性。這些指標最終體現在可靠的計量(liàng)數據上,這些數據是節能工(gōng)作的促進劑,有了它們(men),就有了分析的依據。計量處在儀器儀表的(de)正常運行,保障靈、穩、準方麵(miàn)做到了從計劃到采購,直至安裝運行一係列的保障體係,但是在(zài)整套的儀表(biǎo)係(xì)統中如果不加(jiā)分析,那麽最終的數據仍不可靠,因此加大(dà)係統分析力度仍是計量和生產中不可缺少的重要工作,為此計量處成立了(le)蒸汽計量QC攻關小組,目的就是加(jiā)大(dà)計量係統(tǒng)中的分析能力,從源(yuán)頭上開(kāi)始,對(duì)整個係統進行分析、查找(zhǎo)原因,找出影響蒸汽計量中存在(zài)的問題,從而提供出可(kě)靠的計量數據。同時(shí),加大對最終數據的分析,反過來查找係(xì)統中的(de)計量缺陷,促進計量的完(wán)善,使得最終數據趨向正確,為節能提供出準確的參考依據,促進節能工作的開展(zhǎn)。事實表(biǎo)明,這種分析手段是行之有效的,蒸汽計量的檢測率從以前的85%左右提(tí)升到現在的92%以上。 典型(xíng)之(zhī)二(èr):山東大成農藥股份有限公司(sī)
山(shān)東大成農藥股份有限公司是(shì)生產殺蟲(chóng)劑、殺菌(jun1)劑、除草劑、植物生長(zhǎng)調節劑、防黴防蛀劑(jì)等農藥產品和燒堿、鹽酸、液氯、二氯苯等化工產品的大(dà)型企業兩大係列(liè)。該企業始終堅持計量工作為生產經營服務(wù)他們的主(zhǔ)要做法(fǎ)是通過不斷改進(jìn)計量控製技術,真實準確的計量進廠的能源、原材物料和出(chū)廠的產品,加強生產過程中能源及原材物料的計量,控製成本,降低消耗。給企業(yè)帶來的效(xiào)益(yì)如下:
1.公司(sī)住宅樓區改用單元式數字巡檢顯示電能表(biǎo),有效(xiào)地克服了(le)偷電現象的發生。使住宅樓用電量由每月30萬kwh以上降到(dào)了20萬kwh以(yǐ)下。蒸汽總表(biǎo)計量選用智能(néng)渦街流量計,實現溫度、壓力在線自動補償,使計量更加準確。
2.應用變(biàn)頻器改善清水泵房(fáng)供水,使水壓穩定,節約電能,延(yán)長設備使用壽命。穩定水壓,減少(shǎo)泄漏,從而(ér)節約用水量。安(ān)裝變頻器前,水壓(yā)不能調節,用水量少時,壓力高,而此時電機一直全速運轉,既浪費電能(néng),又易損壞管道。安裝變頻(pín)器以後(hòu),根據用水量大(dà)小調節電(diàn)機轉速,穩定水壓,既節約(yuē)電(diàn)能,又保護管道。通(tōng)過具體數(shù)據可以看出:使用變頻器(qì)後2001年6月~2001年12月(yuè)這7個月平均(jun1)噸(dūn)水電耗為0.28kwh,比使用變頻器(qì)前2001年1月~2001年5月5個月的平均噸水電(diàn)耗0.33kwh降低了0.05kwh。2001年(nián)平(píng)均(jun1)每月用水12000噸,每月(yuè)節約(yuē)電能0.05×12000=600kwh。按電價0.42元/kwh計算,年(nián)節約費用0.42×600×12=3024元(yuán)。
3.自(zì)行設計疏水器,降低燒堿蒸汽消耗(hào)
公司氯堿車間是耗汽大戶,燒堿蒸(zhēng)發中的蒸汽(qì)費用約占燒堿成本的12%。原疏水器是浮球式疏水器,浮球經常卡住,致使水(shuǐ)汽泄漏(lòu),節(jiē)汽效果不明顯,而且影響生產。圍繞降低(dī)汽耗這一問題,經(jīng)過研究設計了水封式疏水器和控製器。疏水罐安裝高、低液位電極,電動閥控製出液,罐內(nèi)液位(wèi)控製在上、下液(yè)位之間,出液口始終(zhōng)位於液位以下。在係統靜壓力作用之下,冷凝水經(jīng)調節(jiē)閥到淡堿預(yù)熱(rè)器,達到隻(zhī)出水不出(chū)汽的目的。改造疏水器後2001年7月~2002年(nián)3月這10個月(yuè)平均噸燒堿耗汽2.99噸,比改造前2001年1月~6月6個(gè)月的平均噸燒堿汽耗3.53噸降低了540千克/噸燒堿。
燒堿(jiǎn)產量按6萬噸/年(nián)、蒸汽價(jià)格(gé)按58元/噸,則經濟效益為:6×0.54×58=187.9萬元/年。節能效果顯著。
4.改進液氯槽車充(chōng)裝監(jiān)控係統,準確(què)控製充裝安(ān)全係數。
原有液氯槽車充裝通過液氯臥式貯罐磁翻板液位計控(kòng)製充裝量,而磁翻板液位(wèi)計(jì)易結霜失靈,不易觀察,精度低,誤差大,不能準確控製充裝係數,容易造成槽車欠裝或(huò)充裝過量。經過考察論證使(shǐ)用外側液位計,定做液位/重量控(kòng)製儀,實現液位、重量(liàng)的遠傳指示(shì)。配套(tào)設計聯鎖功能,達到需(xū)要的充裝(zhuāng)量時自動停泵,報警功能警示操作人員正確操作(zuò)。解決了液氯充裝過量或欠裝的問題。 典型之三:山東東嶽化工股份有限公司
山東東嶽集團是一家生產高分子材料和新型環保製冷行業的企業。該公司始終堅持科技(jì)創新,走現代化計量之路(lù),為公(gōng)司(sī)提質降耗提供全方位優質服務。近年通過不斷了(le)解、搜集國內外(wài)計量信(xìn)息,加大了計量投入;為了進一(yī)步降低生產成本,提高產品競爭力(lì),節約能源,降低消耗,公司依靠科技進步,進行技術改造。為了在(zài)生產過程中采用先進的計(jì)量設備,提高自動、快速(sù)、連續測量(liàng)水平,公司引進了DCS係統,實現生產流程的數字化自動控製,保證嚴格按照工藝參數要求進行生產;為了實現了生產過(guò)程控製自動化,提高工序計量保證(zhèng)能力,使用了現代化變送測量設備,淘汰老(lǎo)式(shì)的記錄儀、氣動儀表等,提高了測量的(de)準確性,提高了工序(xù)計(jì)量保證能力;在生產過程方麵,公司各單位分(fèn)階段、分步驟進行技術改造(zào),走出一(yī)條(tiáo)改造、生產並駕齊驅,交替(tì)發展之路。在(zài)主要工序、工(gōng)藝上廣泛采用DCS、PLC微機過程控製係統,實現了溫度、壓力、流量、液位(wèi)、稱重(chóng)等測量參數的自動控製和調節。
為了推行全麵預算管理(lǐ)模式,實(shí)行成本否(fǒu)決(jué),必須以準確可靠(kào)的計量數(shù)據為依據,計量(liàng)數據(jù)的(de)準確關係(xì)到公司(sī)及各(gè)二級單(dān)位成本和(hé)投入產出的真(zhēn)實性。如F22的生產消(xiāo)耗氯仿、氟(fú)化氫,它們的配比怎樣才能得(dé)到最合理的反應,這些過(guò)程消耗(hào)的物資量、能源量(liàng)、生產的產品及輔助產品都必須用數據予以描述,需要在(zài)生產的每一(yī)個環節上有準(zhǔn)確的計量數據,通過加強計量工作(zuò),完善(shàn)總公(gōng)司及各二(èr)級單位、車(chē)間班組三級(jí)計量。 典型之四(sì):山東藥用玻離有限公司
山東藥用玻離有限公司是(shì)我國(guó)最大(dà)的模製抗生素玻璃瓶生產廠家也是能源(yuán)、物料消耗大戶,他們的做法是:實施定額管理,提高能源、物料檢測率。
為(wéi)了實施定額管理,首先從提高煤炭、原料入廠的計量準確性入廠,在全公司配備(bèi)了四台電(diàn)子汽車衡,對檢斤過程實行微機聯網監控,杜絕(jué)了關係(xì)秤、人情秤(chèng)。為降低(dī)能源消耗,控製成本增(zēng)長,對車間用煤全部進行檢(jiǎn)斤,並實行傳遞卡製度,對其它類能源、含能介質,根據公司運行情況,配備了電表(biǎo)、水表、氧氣、壓縮氣、液化氣(qì)、蒸汽等流量檢測器具,實行三級網絡管理,對各單(dān)位消耗量製定消耗指標,實施定額考(kǎo)核與單位獎金掛鉤。為確保檢測數據的準確性,設專人對量具進行日常維護,每月(yuè)20號由計量處定期(qī)對各(gè)類能源進行抄、報表,統計上報有關單位(wèi),對外(wài)供蒸汽實行日抄表製度,及(jí)時分析每天用量。通過(guò)嚴格管理和考核,使經營管理計量檢測率達到了(le)100%,能源計量檢測率達到了96%。年節氣7000噸,節水23萬立方米。經過水平衡測試和能源測試,萬元產值新水(shuǐ)量降至6.3立方(fāng)米,噸玻(bō)璃耗標煤(méi)由原來的875千克,降低到了755千克,達到了國內同行業先進水平。 典型之五:齊魯石化股(gǔ)份有限公司塑料廠
齊魯石化股份有(yǒu)限公司塑料廠(chǎng)是以生(shēng)產(chǎn)聚烯烴樹脂(zhī)為主(zhǔ)的國有大型石油化工企業,自建廠以來,一直把(bǎ)強化能源計量管理工(gōng)作做為企業重(chóng)要的基礎工作和技術(shù)工作,他們的做法是:
1. 配好、管好、用好計量器具
起初該廠的流量儀表的配(pèi)備(bèi)率隻有15%左右,使計量工(gōng)作十分被動,數據采集不回來,使數據管理無(wú)從下手,從而(ér)直接影響了廠裏的(de)成本核(hé)算和經濟效益,引起了廠領導的高度重視(shì),根據我廠的特點和計量工作麵臨的狀(zhuàng)況,強化了計量管理,不斷的使計量納入科學技術軌道,最大限度的配好、管好、用好(hǎo)計(jì)量儀表,為生產(chǎn)經營提供可靠的計量數(shù)據,從而也得到了經濟效益的回(huí)報。我廠六套生產裝置主要原料平均消耗下降8kg/t,每(měi)年節約原料約1800t,約(yuē)合人民幣450萬元,能源消耗僅蒸(zhēng)氣一項每年節約8萬噸,約合人民幣480萬元。
2.加快設備更新和技(jì)術改造,實現科學化管理
由於該廠原料均是通過管道傳輸,其種類多、數量大,價格高,為充分發揮計量工作“耳目”和“中樞”的作(zuò)用,滿足公司內各生產廠之間的物料計量要求,為生產裝置提供可靠(kào)的計量數據,幾年來,該廠針對計量儀(yí)表智能化低,穩定性差、精(jīng)度低的狀況,瞄(miáo)準先進的計量技術和先進的計量管理水(shuǐ)平,進行了逐步的更新和改造(zào),先後投(tóu)資500餘萬資金用於物料和能源計量(liàng)儀表的(de)配備和改造,並大膽地引進當今世界(jiè)最先進的美國羅斯蒙特公司(sī)生(shēng)產的質量流量計,從而改變了能源計量儀表不適應企業發展的狀況。為了不斷跟蹤(zōng)國內外(wài)流量計量的先進水平,在九四年大檢(jiǎn)修中,我們開(kāi)發了能源、物料計算(suàn)機計量數據管理係統,即把(bǎ)全(quán)廠方圓幾公裏分散的計量儀表數(shù)據(jù)全部采集到計量科的上位(wèi)機上(shàng)進行統一管理,由計算機進行數據處理,並通(tōng)過計算機網絡傳遞到各生產裝置、調度指揮係統、廠領導及有關處室,使全廠各部門(mén)、車間都能隨(suí)時(shí)觀察到(dào)計(jì)量儀表計量數據,了解生產動態,平衡原料,調整負荷,優化生產,目前,經過六年的運行,我們對計算機數據采集係統不斷完善和改進,現在其功能齊全、應用方便,采集的(de)數據準確可靠,完全適(shì)用能源計量科學化管理的需要。目前(qián),廠已有85個回路的物料、能源計量數據被采集到計算機進行管(guǎn)理,數據被采集到計算機以後,完全實現了組態顯示、通訊顯示(shì)、流(liú)程顯示、曆史數(shù)據顯示、係統監控顯(xiǎn)示、小時和分鍾(zhōng)趨勢圖以及定時自動打印,不但節省了人力、物(wù)力(lì)、為(wéi)數據管理人員(yuán)提供了分析數據的依據(jù),而且為儀表維(wéi)護人員提供方便,又避免了計量抄表員的誤抄(chāo)誤報,同(tóng)時可以隨(suí)時跟(gēn)蹤所有計量儀表的運行情況(kuàng),發現問題及時處理,並通過計算機計量數據采集係統曆史數據顯示功能(néng)來查(chá)找數據,在特殊情況(kuàng)下可隨時直接(jiē)查出儀表停運時間並根據原因直接查出在儀表(biǎo)停運時(shí)間內的計量數據,從(cóng)而避免了不必要的計量損失。計算機計量數據采集係統的投用使用,使該廠進(jìn)入到計量(liàng)科(kē)學化管(guǎn)理的新階段。
3.把節能降耗貫穿於生產經營全(quán)過程
為了實現降本增效,該廠實行班組成本貨幣化考核,直接把物耗、能耗列(liè)入成本考核重(chóng)點項目(mù)之一,由於現代化聯合生產裝置需要連續24小時不間斷生產,因此要(yào)搞好班組成本貨幣化考核,必須有準確、可靠的計量數據為依據,為此廠裏計量科為把班組成本貨幣化考核,做深、做細(xì),首先把各生產車間的計量數據采集到計算機,然後,通過編製軟件(jiàn),把全廠各生產車間、各生產班組的物耗、能耗分時、分區段采集、按(àn)班組進行計量統計核算(suàn),並通過(guò)計算機網絡傳(chuán)送到考核處室、生產(chǎn)車間和中心控製室,為班組成(chéng)本貨幣化考核提供了可靠的數據。在(zài)不(bú)斷完善班組成本貨(huò)幣化考核工作中,他們遇到的最突(tū)出(chū)的問題(tí)是電能計量,如班組用電量的換算、上中班、夜班的班組電量的抄報、考核(hé)等問題(tí),為解決電能計量問題(tí),該廠有投資27萬(wàn)元(yuán),對(duì)老式的2級電能表進行(háng)了更新(xīn),換上(shàng)了美國AAP公司生(shēng)產的DPM400係列0.5級全電子式電能表,並在配置和技術(shù)上一步到位,配置了計算機電能計(jì)量采(cǎi)集係統,通過電能表RS485接口,把電能計量數(shù)據采集計算機,並通過網絡通訊,不但解決(jué)我廠班組成(chéng)本(běn)貨幣化考核工作中電能計量問題,而且提高了電能計量精確度(dù),為我廠(chǎng)降低電能(néng)消耗提供有效的保證。
總(zǒng)之,加(jiā)強計量(liàng)管理(lǐ),實現節能、降耗,是提高經濟(jì)效益的重(chóng)要手段(duàn),也是企業實現現代化和科學化管理的一項重要技術基礎,有投入就有回報(bào)。